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工艺改进,解决镗床加工瓶颈

         金工II的镗床,多年来一直反复出现要加工的活排长队,尤其压注壳体类零件,生产周期长,多次导致生产发货瓶颈,是拖后腿最严重的工种之一。近期,再次出现这种现象,而与此同时,普车和加工中心活又不足。平衡木出现一头翘的尴尬状态。

         为了解决这个老大难问题,车间主任丁诗明在工艺工装上动脑筋想办法,努力往其它机床分流。

        据8月1日现场观察看,效果明显:

        12t新老泵体壳,实现了加工中心全工序。

        60G管道泵泵体壳,实现了双面镗床加工,当时首次试车成功。

        所有磁力泵泵体壳,实现了普通车床加工。

        自吸泵注塑自吸筒,实现了大卧加加工,当时首次试车成功。

        旋流泵泵体,实现了立车加工,仅工装就投入7000多,按车间提供的图纸定制。

 


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